
10月29日从中国石油天然气集团公司青海油田分公司(简称“青海油田”)获悉,青海涩北台南气田“百日复产”计划自9月初实施以来,天然气日产量逐渐回暖。
青海油田所属涩北气田属第四系疏松砂岩气藏,埋藏浅、丰度高。1995年投入试采至目前,最高年产量突破60亿立方米天然气。涩北气田还是涩—宁—兰管道的气源地和西气东输管道的主要战略接替气源地,担负着中国甘、青、宁、藏四省区及气田周边的供气任务。
据了解,今年8月中旬,一场突如其来的洪水将涩北气区通往台南气田的唯一道路冲毁10公里,造成台南气田断油、断水,钻井、修井、地面工程等停工19天,日均减产20万立方米。

为尽快夺回欠产,青海油田正式启动“台南气田灾后百日复产计划”。
“青海油田与采气一厂分别制定了复产计划书,成立了开发、工程、地面、产建等5个项目组,倒排生产计划,精雕细刻抓复产。”青海油田采气一厂厂长芮华松说,复产期间,该气田优化生产运行参数及工艺流程,气田保持低压运行,通过实时数据监控和定时人工巡检相结合的生产监测措施,持续强化“三级调控,无人值守”的运行模式,并通过抓新井地层对比、投产层位拟定、投产设计和井位勘定,科学制定治理措施,严控老井递减,快速开展连续油管冲砂作业以及压裂施工,确保出砂井冬季稳定生产。
长庆采油三厂措施增油突破10万吨
截至10月23日,长庆油田采油三厂完成油井措施639井次,日增油455t,累计增油10.03万吨,突破10万吨大关。
2018年初,该厂面对原油生产任务重、后备储量不足、油藏递减加大等问题制约,通过强化注水井管理,积极培养措施潜力,该厂技术人员坚持“油水并重、注水优先”的注采管理理念,提前开展水井措施、积极培养措施潜力井。
全年计划实施注水井常规措施536井次,目前已完成507口,其中增注措施138井次,累计增注12.35万方;常规调剖类措施完成139井次,分注完成39口,堵水调剖完成173口,油井转注17口,大修1口,对应195口油井逐步见效;积极开展微球驱试验,全年计划实施295个井组,目前开注223个井组,注完70个井组,正注153个井组,有效改善了水驱状况,确保地层能量合理供给,提前培养了油井措施潜力。
此外,该厂还深入低产原因分析,提早研究措施方向,积极部署措施方案等工作,以确保措施增油取得良好效果。面对选井空间小、增油难度大这一技术瓶颈,该厂技术人员通过进一步核实基础地质数据、精细油层横向对比、加大油藏动态跟踪等技术手段,不断加强地层纵横向对比,形成了突破一点,带动一片的动态选井思路,有效提高了措施有效率。
目前,完成油井措施639口,其中,补孔措施53井次,累计增油1.38万吨,酸化措施250井次,累计增油4.36万吨,压裂措施334井次,累计增油4.21t,其它措施8井次,整体措施有效率87.5%,累计增油10.03万吨,为完成全年生产任务提供了有力支撑。